山西焦化炭黑厂节支降耗超700万,提质增效成果显著
2025-12-11
山西焦化炭黑厂今年以来在改革创效、降本增效、工艺优化三大核心领域取得显著成果。截至11月底,该厂累计节支降耗达700余万元,超额完成年度目标。
在工艺优化方面,炭黑厂通过重新设计煤气分配器、优化空气分配器导流结构,成功将反应炉温度稳定控制在最优区间,原料油单耗下降0.03t/t,1-11月累计节省原料油750吨,降低生产成本320万元。
设备升级举措同步推进,包括扩大袋滤器箱体面积以延长滤袋更换周期、减少采购成本,以及对锅炉省煤器进行改造,实现连续6个月零故障,减少停机损失约30万元。
在降本增效方面,炭黑厂推行'岗位合并实操班'模式,将多项外包作业收归自营,节约劳务成本38.93万元,并通过优化设备密封、管控氮气使用等措施,实现吨炭黑耗水量、耗煤气量及氮气消耗的显著下降。
流程标准化建设方面,该厂修订了70余项操作技术规程,优化14项关键工艺指标,使新职工上岗周期缩短,产品合格率提升了5个百分点,并编制了应急处置程序,提升了生产安全与效率。
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在工艺优化方面,炭黑厂通过重新设计煤气分配器、优化空气分配器导流结构,成功将反应炉温度稳定控制在最优区间,原料油单耗下降0.03t/t,1-11月累计节省原料油750吨,降低生产成本320万元。
设备升级举措同步推进,包括扩大袋滤器箱体面积以延长滤袋更换周期、减少采购成本,以及对锅炉省煤器进行改造,实现连续6个月零故障,减少停机损失约30万元。
在降本增效方面,炭黑厂推行'岗位合并实操班'模式,将多项外包作业收归自营,节约劳务成本38.93万元,并通过优化设备密封、管控氮气使用等措施,实现吨炭黑耗水量、耗煤气量及氮气消耗的显著下降。
流程标准化建设方面,该厂修订了70余项操作技术规程,优化14项关键工艺指标,使新职工上岗周期缩短,产品合格率提升了5个百分点,并编制了应急处置程序,提升了生产安全与效率。
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